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南海219船海上吊缸过程及分析
发布时间:2016-06-21

实习三管  刘伟  

    2016年3月5日凌晨1点,4号主机曲轴箱连续两次发生爆燃,为了不耽误海上提油作业,征得王作丕经理的同意后,在轮机长张强的指导下大管轮刘为军的带领下,海上吊缸工作已悄然拉开序幕。

    曲轴箱爆炸的原因是曲轴箱内油雾达到可爆燃的混合比(基本条件)和高温热源的存在(决定性因素)。导致曲轴箱高温热源的原因有运动部件不正常摩擦导致高温,如轴承过热或烧溶、活塞环漏气、拉缸等。

    由于手动盘车正常,首先排除了拉缸的可能。初步怀疑活塞环漏气或断环,于是备车,将3号主机和4号主机在低速400r/min合上齿轮箱离合器,接着4号主机停止供给燃油,3号主机定速1000r/min,让3号主机带着4号主机转动,最后测量4号主机每个缸的压缩压力,现场测量发现6个缸的压缩压力基本相同。然后又怀疑连杆大端轴承过热或烧溶的可能,由于打开的主机道门盖并不能观察到连杆大端轴瓦的状态,所以必须进行吊缸工作。

    轮机部所有人员分工明确,吊缸工作有条不紊进行着。泄放主机膨胀水柜的淡水,盲死淡水管路,拆螺栓,拔缸头,吊活塞,经过两天三夜紧锣密鼓的抢工作,六个活塞一一被吊了出来,现场发现6个缸连杆大端轴瓦并无异常,也排除了轴承过热或烧溶的可能。那么接下来的原因就可能是主轴承过热或主机机带海水泵、淡水泵传动齿轮滑油润滑系统的故障了。

    在船舶靠码头期间,王作丕经理、沈金锐经理亲现场指导工作,机务工程师刘工(刘崇恩)用电子内窥镜观察机带传动齿轮的内部润滑情况,现场拍摄齿轮照片,经过刘工和大管轮刘为军仔细观察和分析,最后锁定机带海水泵传动轴的轴套润滑油管由于堵塞润滑不足,造成高温热源的存在,当曲轴箱内油雾达到可爆燃的混合比,导致事故的发生。之后将活塞缸头装复,拆下机带海水泵,启动电动海水泵,将4号主机备起来,定速1000r/min,经过试运转一段时间之后,发现主机运转良好。

    王作丕经理、沈金锐经理给予轮机部人员高度评价,这次海上吊缸不仅没有耽误为番禹作业公司提油拖尾作业,而且也为公司节约了一大笔资金。海上吊缸开创了COSL历史的先河,在船舶事业部起到了良好的模范带头作用。

    这次主机吊缸期间,轮机长张强,大管轮刘为军,二管轮曹猛,三管轮杨永健,机工周强王小松李宝强黄恒彤,实习三管刘伟积极参与,主动学习并分析,任劳任怨,南海219船轮机部人员对吊缸过程有了进一步的了解,在我们全机舱人员的齐心协力之下,及早发现问题和解决了问题,保证了船舶的正常作业。

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